1 引言
生產(chǎn)微細(xì)滑石粉、超微細(xì)碳酸鈣粉的某一化工廠,其粉體生產(chǎn)線中的礦粉的分離、運(yùn)輸、收集、整理、打包出貨等是通過多臺(tái)電機(jī)、各種電磁閥、運(yùn)輸帶的順序開啟來實(shí)現(xiàn)的。工廠過去采用的是人工值守,需要工作人員就近啟停機(jī)器,而且要按照一定的操作順序進(jìn)行,增加員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及改善員工工作環(huán)境的需要,原有設(shè)備已不能滿足需要,必須增加生產(chǎn)設(shè)備,同時(shí)對(duì)原有生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行改造擴(kuò)充?删幊炭刂破(PLC)由于具有了體積小巧、易于設(shè)計(jì)更新、調(diào)試方便、簡化線路、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),為各種生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備提供可靠的控制方案。因此在本生產(chǎn)線自動(dòng)化控制改造中,采用PLC來實(shí)現(xiàn)原有設(shè)備的改造擴(kuò)充及對(duì)新增設(shè)備的自動(dòng)化控制。
2 生產(chǎn)線工藝設(shè)備描述
控制系統(tǒng)包括原有生產(chǎn)線及新增生產(chǎn)線,使用PLC在完成新生產(chǎn)線控制的同時(shí)還要與原有生產(chǎn)線進(jìn)行兼容控制,原有設(shè)備的一些動(dòng)作信號(hào)要與新設(shè)備進(jìn)行連鎖控制,在新生產(chǎn)線中,用分離機(jī)分離礦顆粒,通過輸灰機(jī)完成粉料的輸送處理,用轉(zhuǎn)飼機(jī)進(jìn)行粉料的混合,最后螺運(yùn)機(jī)對(duì)粉料完成提升、分類收集、運(yùn)送等處理。
在本次PLC改造應(yīng)用控制系統(tǒng)中,PLC除了控制原有的8個(gè)袋濾集塵閥的定時(shí)順序工作,新增加控制2套輸灰機(jī)控制系統(tǒng)、分離機(jī)3臺(tái)(15HP)、風(fēng)車1臺(tái)(100HP)、螺運(yùn)機(jī)2臺(tái)(2.2kW)、轉(zhuǎn)飼機(jī)1臺(tái)(3.5kW)、2位5通電磁閥及各種儀表若干。從提高工廠供電電網(wǎng)的功率因素及節(jié)電方面考慮,采用變頻器對(duì)生產(chǎn)線上長期運(yùn)行的各個(gè)電機(jī)進(jìn)行變頻驅(qū)動(dòng)控制,并且在變頻器電源進(jìn)線端加裝進(jìn)線三相交流電抗器,用于減少電機(jī)啟動(dòng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)沖擊。PLC接收變頻器的故障信號(hào)及其他反饋信號(hào),控制電機(jī)的啟動(dòng)停止及各電磁閥的開閉動(dòng)作來完成對(duì)整個(gè)設(shè)備的自動(dòng)化控制功能。
3 PLC型號(hào)配置及控制對(duì)象
根據(jù)控制功能要求,需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行各種邏輯、順序、過程控制,包括對(duì)設(shè)備的手自動(dòng)控制、各種報(bào)警輸入、輸出,信號(hào)反饋等的多層控制等,對(duì)PLC的輸入輸出的點(diǎn)數(shù)要求較多。其中,PLC控制的輸入信號(hào)包括:操作臺(tái)的啟停按鈕、壓力表的高低壓反饋信號(hào)、各個(gè)電機(jī)運(yùn)行反饋信號(hào)、轉(zhuǎn)速表高低速反饋信號(hào)、各種故障輸入信號(hào)等共42個(gè)輸入點(diǎn);PLC控制的輸出信號(hào)包括:各個(gè)電機(jī)、電磁閥、變頻器、狀態(tài)指示輸出等共38個(gè)輸出點(diǎn)。本系統(tǒng)中采用三菱MELSEC A系列中的A1SH CPU模塊及其擴(kuò)展I/O模塊,包括1個(gè)A1SHCPU、1個(gè)電源模塊A1S61PN、4個(gè)繼電器型輸入模塊A1SX20、3個(gè)繼電器型輸出模塊A1SY10,1個(gè)連接底盤A1S38B(8 Shots)等。三菱A1S系列PLC配置的如圖1所示,所控制的主要對(duì)象見附表所示。
圖1 PLC的硬件配置
附表 PLC控制對(duì)象
4 軟件設(shè)計(jì)
根據(jù)生產(chǎn)線的工作要求,首先確定各個(gè)動(dòng)作的先后次序和相互關(guān)系,寫出PLC各個(gè)輸入輸出信號(hào)間的邏輯關(guān)系,再由邏輯關(guān)系轉(zhuǎn)為梯形圖。PLC控制分手動(dòng)和自動(dòng)控制兩部分控制,根據(jù)系統(tǒng)控制要求,程序設(shè)計(jì)包括輸灰機(jī)控制及螺運(yùn)機(jī)控制設(shè)計(jì)等等。
4.1 輸灰機(jī)工藝原理
(1) 基本工藝過程
由原設(shè)備成品桶、入料桶連鎖信號(hào)及壓縮空氣壓力表反饋信號(hào)作為輸灰機(jī)控制系統(tǒng)的啟動(dòng)停止信號(hào),正常狀態(tài)下由操作人員通過操作臺(tái)啟動(dòng)停止按扭啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng),壓縮空氣異常時(shí)報(bào)警停機(jī)。按下啟動(dòng)按鈕后,打開進(jìn)氣電磁閥加壓,若管路壓力表此時(shí)處于設(shè)定壓力上限位置(高壓),則開啟輸灰閥輸送粉料,若此時(shí)壓力表處于設(shè)定壓力下限位置(低壓),則計(jì)時(shí)停止進(jìn)氣及輸灰,打開進(jìn)灰閥入料,同時(shí)開啟收塵機(jī)助泄閥助泄,當(dāng)入料計(jì)時(shí)到或入料桶處于高料位位置時(shí)關(guān)閉進(jìn)灰電磁閥,從而完成一個(gè)進(jìn)灰輸灰控制循環(huán)。
當(dāng)進(jìn)氣閥開啟而壓力表超時(shí)處于低壓位置時(shí)為加壓時(shí)間過長,或輸灰閥開啟而壓力表超時(shí)處于高壓位置時(shí)管路堵塞,存在加壓過長或管路堵塞時(shí)聲光報(bào)警停機(jī),此時(shí)需要故障復(fù)位報(bào)警后才能啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng)。
(2) 啟動(dòng)條件
●自動(dòng)選擇;
● 成品桶、入料桶連鎖信號(hào)正常;
● 壓縮空氣壓力表正常。
(3) 停止條件
●入料計(jì)時(shí)到;
● 入料桶處于高料位置;
●進(jìn)氣閥開,1000s,管路不是高壓,加壓過長;
●輸灰閥開,2000s,管路不是低壓,管路堵塞;
● 其它故障信號(hào)。
根據(jù)輸灰機(jī)控制系統(tǒng)的工作流程,畫出其PLC自動(dòng)控制流程圖如圖2所示。
圖2 輸灰機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程簡圖
(4) 電磁閥配置結(jié)構(gòu)原理
輸灰機(jī)控制部分主要控制各種2位5通電磁閥。電磁閥配置結(jié)構(gòu)簡圖參見圖3所示。包括進(jìn)氣閥、輸灰閥、進(jìn)灰閥、助泄閥、壓力表、狀態(tài)指示燈、故障報(bào)警蜂鳴器等。正常時(shí)為自動(dòng)控制狀態(tài),由安裝在輸灰管路上的壓力表給出的壓力高、低限位的反饋信號(hào),來控制各個(gè)電磁閥及電機(jī)的開停,當(dāng)系統(tǒng)需要強(qiáng)制輸灰、采樣、調(diào)試或出現(xiàn)故障時(shí)使用手動(dòng)獨(dú)立回路啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng)。
圖3 電磁閥配置圖
4.2 螺運(yùn)機(jī)控制部分
螺運(yùn)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的工作流程。通過操作臺(tái)順序啟動(dòng)按鈕啟動(dòng)分離機(jī)1、2、3號(hào),然后啟動(dòng)風(fēng)車,打開風(fēng)擋,啟動(dòng)轉(zhuǎn)飼機(jī)再啟動(dòng)螺運(yùn)機(jī),啟動(dòng)過程中不斷觀察現(xiàn)場情況。在開啟風(fēng)車的同時(shí)或由壓差表給出的壓差值,按定時(shí)按順序間隔開啟1#~8#袋濾集塵閥,直至按下風(fēng)車停止按鈕停止集塵閥。各個(gè)電機(jī)的熱繼電器信號(hào)及轉(zhuǎn)速表高低速信號(hào)作為其停機(jī)信號(hào)反饋至PLC。分離機(jī)、風(fēng)車、風(fēng)擋、轉(zhuǎn)飼機(jī)、螺運(yùn)機(jī)及輸灰機(jī)在各個(gè)環(huán)節(jié)之間環(huán)環(huán)相扣,按照一定工作順序自行投入運(yùn)行。
4.3 袋濾集塵閥的控制設(shè)計(jì)
袋濾集塵閥的自動(dòng)控制設(shè)計(jì)主要是使用PLC內(nèi)部的軟定時(shí)器進(jìn)行從1#集塵閥到8#集塵閥時(shí)間順序循環(huán)工作,直至命令停止。
4.4 報(bào)警程序設(shè)計(jì)
各個(gè)控制部分或元件出現(xiàn)故障時(shí)要有聲光報(bào)警,當(dāng)報(bào)警發(fā)生時(shí)故障部分設(shè)備停止運(yùn)行,或投入備用設(shè)備運(yùn)行,或進(jìn)行故障清理后繼續(xù)運(yùn)行,或使用手動(dòng)獨(dú)立回路單個(gè)啟動(dòng)控制系統(tǒng)。故障包括各個(gè)電機(jī)的熱過載繼電器、變頻器故障、輸灰機(jī)的加壓過長、管路堵塞故障等等,采用三菱PLC的PLS指令可以很好的實(shí)現(xiàn)報(bào)警控制功能。
4.5 分離機(jī)控制部分
分離機(jī)屬于高慣性離心式機(jī)械,其工作特點(diǎn)為起動(dòng)時(shí)工作電流較大,正常工作時(shí)負(fù)載較輕,停止時(shí)慣性較大,采用變頻器控制可以很好的減少啟動(dòng)電機(jī)時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊,并采用屏蔽控制電纜減少變頻器對(duì)其它電器元件的高次諧波影響,本次設(shè)計(jì)采用富士FRNP11S系列變頻器控制分離機(jī)。
5 結(jié)束語
項(xiàng)目自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用MELSEC A系列PLC,具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能、高度可靠性及向上兼容性。A1SH CPU內(nèi)部64K內(nèi)存,8K步編程內(nèi)存,256個(gè)I/O點(diǎn),可擴(kuò)展2048個(gè)遠(yuǎn)程I/O點(diǎn),鋰電池5年使用壽命,同時(shí)可通過網(wǎng)絡(luò)模塊(CC-link)與廠中臨近的另一套采用三菱A系列PLC生產(chǎn)線相兼容組網(wǎng),也可組成分布式I/O,減少連線。投入使用一年多,設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期要求,大大提高了工作效率,降低了成本,達(dá)到生產(chǎn)改照的目的。
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