1 概述
隨著石油勘探技術(shù)的發(fā)展及石油開發(fā)區(qū)域的不斷擴(kuò)大,油井深度也日益增大,尤其在西北地區(qū),3 000米以上的油井在各油田分布很多。油管作為石油開采的重要管材,市場(chǎng)需求量日益增大,但是在對(duì)較深的油井進(jìn)行開采時(shí),由于油管自重增加,油管接頭處要承受很大的拉應(yīng)力,因而對(duì)其強(qiáng)度要求很高。同時(shí),由于采油技術(shù)的需要,經(jīng)常通過(guò)油管注入高壓水或氣體,有時(shí)還需注入酸液進(jìn)行酸化處理以增加采收率,所以油管還要承受很大的內(nèi)壓力。因此,近年來(lái),各油田不僅對(duì)油管的需求量逐年增多,而且對(duì)其質(zhì)量也提出了更嚴(yán)格的要求。
2 存在問(wèn)題
某公司有一套利用傳統(tǒng)繼電器控制的油管生產(chǎn)線,此生產(chǎn)線主要由液壓加厚機(jī)、步進(jìn)機(jī)構(gòu)、氣壓控制系統(tǒng)、中頻感應(yīng)加熱爐、電氣控制系統(tǒng)等組成。由于該套生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),控制系統(tǒng)落后,所以電氣系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障,造成了生產(chǎn)線停機(jī),嚴(yán)重影響了生產(chǎn),并且該套生產(chǎn)線沒有設(shè)置監(jiān)控系統(tǒng),管理者不能及時(shí)全面掌握生產(chǎn)線的運(yùn)行情況,設(shè)備的運(yùn)行情況依靠生產(chǎn)線上每個(gè)員工隨時(shí)進(jìn)行檢查,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,電氣系統(tǒng)維修費(fèi)用高,安全隱患多,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需求。因此,對(duì)油管生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)一套自動(dòng)化程度高的工業(yè)控制系統(tǒng),降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高加工精度和加工效率,保障油田開采中對(duì)油管的需求成為當(dāng)務(wù)之急。
3 方案設(shè)計(jì)
3.1 邏輯控制部分
(1)目前,世界上生產(chǎn)PLC產(chǎn)品的主要企業(yè)分布在美國(guó)、歐洲和日本。主要企業(yè)有美國(guó)A—B公司、通用電氣(CE)公司,德國(guó)西門子(SIEMENS)公司、AEG公司,日本的歐姆龍、三菱等。主要PLC產(chǎn)品的模塊、軟件價(jià)格見表1。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求及各公司產(chǎn)品性能及價(jià)格,邏輯控制部分選擇西門子S7—200型。
(2)采用西門子S7—200 PLC為下位機(jī)。它主要由機(jī)架、CPU模塊、信號(hào)模塊、功能模塊、接口模塊、通信模塊、電源模塊和編程設(shè)備組成,各模塊安裝在機(jī)架上,系統(tǒng)構(gòu)成和擴(kuò)展都十分方便,不僅具有模塊化、易于分布實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行可靠、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)具有邏輯判斷、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和運(yùn)算等功能,能夠控制各種機(jī)械運(yùn)動(dòng)。PLC的輸人信號(hào)有開關(guān)、故障信號(hào)、傳感器信號(hào)等,輸出信號(hào)主要為控制電機(jī)、電磁閥、指示燈等。
3.2 數(shù)據(jù)采集監(jiān)控部分
生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集監(jiān)控部分采用工業(yè)計(jì)算機(jī),在生產(chǎn)線上設(shè)置監(jiān)控室進(jìn)行集中監(jiān)控。監(jiān)控室內(nèi)設(shè)置2面操作柜、2部監(jiān)視器,生產(chǎn)線信息通過(guò)攝像頭反饋至監(jiān)視器,操作人員通過(guò)監(jiān)視器對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)控,能夠在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并安排人員及時(shí)排除故障。
3.3 控制系統(tǒng)軟件
控制系統(tǒng)軟件包括下位機(jī)PLC控制軟件和上位機(jī)人機(jī)界面軟件。下位機(jī)編程軟件采用STEW/V5.4,主要功能是完成系統(tǒng)的硬件配置和編程。上位機(jī)采用組態(tài)王V6.53,主要功能是實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互界面,顯示設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行情況、故障狀態(tài)等信息。
4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 變壓器負(fù)荷校核
原配電柜共計(jì)5面,編號(hào)為1撐一5#,原變壓器容量1600 kVA,變壓器至配電柜母排是2×80×8 mm銅母排(40℃載流量2660A。對(duì)生產(chǎn)線電氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,因?yàn)槔迷械淖儔浩骷皠?dòng)力配電柜,所以需要進(jìn)行變壓器負(fù)荷的校核,負(fù)荷見表2。
4.2 工房電氣設(shè)計(jì)
(1)原有的1 600 kVA變壓器,1#(斷路器3200A)、幼(無(wú)功補(bǔ)償)及磷(斷路器1200A)配電柜、銅母排均符合要求;
(2)4#配電柜為四臺(tái)中頻感應(yīng)加熱爐提供電源,5群配電柜為液壓加厚機(jī)提供電源,這兩面配電柜內(nèi)斷路器不符合生產(chǎn)線的要求,需進(jìn)行改造。
4.3 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
液壓加厚生產(chǎn)線管料輸送需實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、手動(dòng)上下料,工裝動(dòng)作過(guò)程由PLC自動(dòng)控制,整條生產(chǎn)線的設(shè)備集中于監(jiān)控室進(jìn)行監(jiān)控,操作人員可通過(guò)監(jiān)視器觀察生產(chǎn)線的生產(chǎn)情況,因此針對(duì)上述要求進(jìn)行控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
4.3.1 生產(chǎn)過(guò)程控制設(shè)計(jì)
采用西門子S7—200系列小型可編程控制器,該P(yáng)LC具有程序容量大、運(yùn)行速度塊、編程靈活、多種中斷,性能優(yōu)良、且價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。目前此種類型的PLC已成功應(yīng)用于機(jī)械行業(yè)各種生產(chǎn)線,效果較佳,可滿足工廠需求。同時(shí),中頻加熱以及液壓加厚工位送料精度要求較高,因此設(shè)計(jì)兩種方案進(jìn)行對(duì)比、分析。方案一:控制液壓加厚機(jī)送料精度。液壓機(jī)前端加裝光電開關(guān),當(dāng)油管輸送至液壓機(jī)前時(shí),光電開關(guān)發(fā)出到位信號(hào),此時(shí)旋轉(zhuǎn)編碼器立刻啟動(dòng),當(dāng)旋轉(zhuǎn)編碼器運(yùn)行到設(shè)定值時(shí),將信號(hào)反饋給輸送輥道,輸送輥道立刻停止,此時(shí)油管被準(zhǔn)確送人液壓機(jī)進(jìn)行加工。加工完畢后,根據(jù)液壓機(jī)反饋信號(hào)將油管自動(dòng)送出到固定位置。
此方案送料精度由旋轉(zhuǎn)編碼器精度和光電開關(guān)靈敏度決定,運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中嚴(yán)格受到旋轉(zhuǎn)編碼器磨損量的限制,當(dāng)編碼器滾輪出現(xiàn)磨損現(xiàn)象時(shí)需及時(shí)調(diào)整參數(shù),若未及時(shí)發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題,則會(huì)造成送料長(zhǎng)度偏差。方案二:控制油管中頻感應(yīng)加熱爐前對(duì)齊位置以及液壓機(jī)機(jī)械手送料長(zhǎng)度。鋼管被送入中頻加熱前,首先進(jìn)行對(duì)齊操作,對(duì)齊采用光電開關(guān)感應(yīng)停止。當(dāng)中頻加熱完成后,通過(guò)平移梁將鋼管送入液壓機(jī)加工工位。此時(shí),機(jī)械手抱緊鋼管,將鋼管送人液壓機(jī),機(jī)械手設(shè)置固定行程。
此方案機(jī)械手為死行程,送料精度只要嚴(yán)格控制光電開關(guān)靈敏度,而機(jī)械手只需定期維護(hù)即可。這種方案方便、可靠、精準(zhǔn),因此液壓機(jī)的送料精度控制采用方案二。
4.3.2 監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
上位機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要分為系統(tǒng)參數(shù)、故障監(jiān)控、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、電機(jī)監(jiān)控等,操作人員可以根據(jù)生產(chǎn)工藝,方便的更改參數(shù)和監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行情況。選用組態(tài)王V6.53設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面,通過(guò)界面可查詢中頻透熱爐的加熱溫度、加熱時(shí)間、啟停狀態(tài)以及中頻電壓。將中頻透熱爐的操作面板轉(zhuǎn)接至人機(jī)交互界面上,可設(shè)置中頻透熱爐的相關(guān)參數(shù)以及監(jiān)控生產(chǎn)線設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。操作面板采集到的信號(hào)反饋至PLC,PLC再對(duì)生產(chǎn)線各設(shè)備進(jìn)行控制操作。在兩臺(tái)液壓機(jī)、4臺(tái)中頻透熱爐以及整條生產(chǎn)線安裝攝像頭,監(jiān)控各個(gè)工位工作情況。監(jiān)控室設(shè)置相應(yīng)的接收設(shè)備,將攝像頭采集到的信息反應(yīng)于監(jiān)控室的顯示屏上,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線遠(yuǎn)程控制、集中控制,方便操作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)、排除故障,保證生產(chǎn)線的正常運(yùn)行。
5 結(jié)束語(yǔ)
自主設(shè)計(jì)的工業(yè)控制系統(tǒng)替代傳統(tǒng)繼電器控制系統(tǒng)后,操作人員能根據(jù)操作屏反饋的信息及視頻系統(tǒng)中顯示的信息,對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)控及故障排除。控制系統(tǒng)操作界面友好,運(yùn)行安全可靠,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控一目了然,不僅降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了維修次數(shù),節(jié)省了設(shè)計(jì)費(fèi)用20多萬(wàn)元,每年還可節(jié)省人工成本約30萬(wàn)元,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
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