MD-11型毛巾印花機(jī)是毛巾織造行業(yè)的主要設(shè)備,由于采用了很多機(jī)械渦輪渦桿傳動和落后的繼電器控制,致使整機(jī)噪聲大、效率低、機(jī)件損壞嚴(yán)重,且操作工人勞動強(qiáng)度大、產(chǎn)品質(zhì)量差。現(xiàn)配合機(jī)械傳動部分的改造,采用變頻器和PLC對其電氣部分進(jìn)行了全面改造,重新設(shè)計制作了電氣控制系統(tǒng)。
一、工藝要求及設(shè)計思路
印花機(jī)的正常工藝流程共有6步,周而復(fù)始的循環(huán),如圖1所示:
其工作過程為:開始時印花網(wǎng)框上升,升到位后導(dǎo)帶帶動毛巾前進(jìn),到位后導(dǎo)帶再慢速運(yùn)行并定位停車,然后印花網(wǎng)框下降壓在毛巾上面,接著刮板帶著顏料正刮一次對毛巾印花,正刮到位后再反刮一次,如此完成一個印花周期6個工步的循環(huán),再返回開始處進(jìn)入第二個周期的運(yùn)行。
除了以上自動運(yùn)行的流程外,設(shè)計時考慮到為了調(diào)試及檢修的方便,還要系統(tǒng)能分別對每一工步單獨(dú)進(jìn)行點(diǎn)動、單步和正反轉(zhuǎn)運(yùn)行,或只運(yùn)行某幾步程序。綜合以上工藝流程要求和控制設(shè)想,我們對系統(tǒng)設(shè)計了調(diào)試、手動、單步、周期及自動等五種操作方式:
1.調(diào)試:各工步都可單獨(dú)分別運(yùn)行,運(yùn)行到位后即停止;
2.手動:各工步都可單獨(dú)點(diǎn)動,按鈕釋放即停止運(yùn)行;
3.單步:按下啟動按鈕,運(yùn)行一個工步,到位即停。再按啟動,則進(jìn)入下一工步運(yùn)行;
4.周期:從初始位置開始,按啟動按鈕,程序自動完成一個周期的6步動作后返回到第一步開始位置停止。
5.自動:按啟動按鈕,程序完成一個周期的6步動作后又接著從第一步開始運(yùn)行,自動循環(huán)。在自動方式下,中途若按下復(fù)位按鈕,則系統(tǒng)要繼續(xù)運(yùn)行到第一步開始位置才停止;若按下停止按鈕,則運(yùn)行立即停止,此時若再按啟動,系統(tǒng)即從該位置運(yùn)行到第一步開始處停止。
整個印花機(jī)組采用三臺交流電機(jī)拖動,其中網(wǎng)框電機(jī)M1為1.5KW,正轉(zhuǎn);導(dǎo)帶電機(jī)M2為3.5KW,需快、慢速運(yùn)行及正反轉(zhuǎn);刮板電機(jī)M3為2.5KW,正反轉(zhuǎn)。由于導(dǎo)帶電機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)根據(jù)工藝要求隨時調(diào)節(jié),故考慮M2采用變頻器來拖動。
毛巾印花工序的濕度較大,同時為了保證印花機(jī)定位準(zhǔn)確,提高產(chǎn)品質(zhì)量,各工步到位檢測擬采用密封無觸點(diǎn)的傳感器。
二、控制系統(tǒng)硬件設(shè)計
如圖2所示為PLC控制電路外部接線圖。
為了使系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,控制核心部分的PLC及變頻器均選用進(jìn)口器件。
根據(jù)工藝流程和控制要求,系統(tǒng)中設(shè)有8個位置傳感器,15個按鈕和轉(zhuǎn)換開關(guān),1個變頻器故障信號,計24個輸入信號;輸出控制5 個接觸器和電磁閥、9個指示燈,控制變頻器4點(diǎn),計數(shù)器1點(diǎn),需19個輸出信號,共計43個I/O 點(diǎn)。考慮預(yù)留部分余量,所以PLC采用富士的NB1—P56型。該機(jī)的最大優(yōu)點(diǎn)是每一個I/O點(diǎn)都可由用戶程序任意設(shè)定,且I/O繼電器全部做成超小型可拔插的模塊型式,每一點(diǎn)都可根據(jù)需要拔插更換不同類型的I/O繼電器,維修簡單;同時該機(jī)型擴(kuò)展靈活,存貯器后備電池為可充電的鋰電池。
為了提高系統(tǒng)的抗干擾能力,PLC的輸入繼電器我們選用無觸點(diǎn)的光電耦合輸入模塊,用以隔離現(xiàn)場干擾,使系統(tǒng)工作穩(wěn)定。
變頻器選用富士的FRN3.7G11S—4CX型。富士產(chǎn)品在國內(nèi)應(yīng)用很廣,2002年度的中國變頻器市場調(diào)查富士變頻器在國內(nèi)市場占有率排名第二,足見其影響之大。
富士變頻器有如下特點(diǎn):
1.接線簡單,噪聲低,安裝使用維護(hù)方便。
2.啟動或制動的轉(zhuǎn)速、時間、轉(zhuǎn)矩都可以人為設(shè)定,電機(jī)可在低速下以大轉(zhuǎn)矩啟動,加速或減速過程更平穩(wěn)迅速,沖擊小。
3.可通過面板編程設(shè)定各種功能,來控制電機(jī)運(yùn)行。還可通過編程設(shè)置多步頻率,最多可達(dá)15步的不同頻率值,以適應(yīng)各種復(fù)雜的調(diào)速要求。
4.完善的保護(hù)功能。變頻器運(yùn)行時的電流、電壓、頻率、轉(zhuǎn)矩和功率等參數(shù)都可以在線監(jiān)視,若超過設(shè)定值就會自動報警或保護(hù)停機(jī)。對地短路、過熱及內(nèi)部電路故障等也都會使保護(hù)功能動作而強(qiáng)制性停機(jī),有效的保護(hù)了電機(jī)和變頻器本身的安全。
各工步到位傳感器采用NJK-5002螺栓型霍爾開關(guān),其安裝調(diào)試簡單方便,靈敏度高。8個霍爾開關(guān)傳感器的直流電源取自PLC的+24V直流輸出。
對系統(tǒng)五種操作方式的轉(zhuǎn)換我們采用的是5檔萬能轉(zhuǎn)換開關(guān),這樣既減少了軟件程序編制的麻煩,又使得操作方式轉(zhuǎn)換更加直觀,穩(wěn)定可靠。
為了便于統(tǒng)計毛巾產(chǎn)量,控制箱面板上還裝置了電子數(shù)顯式計數(shù)器,由反刮到位信號(也就是一周期第6個工步的結(jié)束信號,它表示印刷完一條毛巾)驅(qū)動其計數(shù)。每班上班時先將其顯示數(shù)據(jù)復(fù)零,再開始統(tǒng)計本班產(chǎn)量。
在控制箱面板上設(shè)置了各工步到位及電源、故障等相應(yīng)的指示燈,給值車工一個醒目的提示,以避免錯誤操作。由于主要操作按鈕都在控制箱面板上,為方便使用,在機(jī)臺操作位置上還增設(shè)了啟動和急停兩個按鈕。
考慮到工業(yè)現(xiàn)場的惡劣環(huán)境,干擾較大,我們對PLC 交流供電采用380/220V的隔離變壓器(變壓器級間屏蔽層接地),對其進(jìn)行懸浮供電,以隔離由電網(wǎng)引入的干擾。
在 PLC的每個輸出端都要并聯(lián)上RC阻容吸收網(wǎng)絡(luò),以吸收抑制接觸器、電磁閥等感性負(fù)載開斷時所產(chǎn)生的過電壓;線路敷設(shè)時,將PLC控制信號線與交流電源線分開布線,最大限度的降低靜電和電磁感應(yīng)干擾。從圖2中可見,我們把PLC的上部I/O端口000—01B分配為輸入端,把下部I/O端口01C—037 分配為輸出端,這樣做的好處是把輸入和輸出、強(qiáng)電和弱電明顯隔離分開,進(jìn)一步減小干擾,同時也避免了接線錯誤。
在控制箱結(jié)構(gòu)設(shè)計時,要充分注意到變頻器的散熱問題,對此我們采取了如下措施:一是變頻器四周留有足夠的空間以利于散熱,同時因熱量向上散發(fā),變頻器應(yīng)安裝在控制箱上部,且其上方不再安裝其它設(shè)備;二是由于變頻器運(yùn)行時,底部散熱板的溫度可達(dá)900C,所以要把變頻器安裝在耐高溫的金屬底版上;三是因考慮防塵問題,控制箱體需要密閉,如若周圍環(huán)境溫度較高,影響變頻器散熱的話,在控制箱體上還應(yīng)設(shè)置散熱風(fēng)扇。本系統(tǒng)控制箱由于在結(jié)構(gòu)設(shè)計、元件排列時考慮了設(shè)備散熱的影響,所以未設(shè)置散熱風(fēng)扇。
三、軟件程序設(shè)計
本系統(tǒng)的主要控制功能都是由PLC來實現(xiàn)的,圖3為PLC主程序流程框圖,整個程序用富士PLC的梯形圖編制。系統(tǒng)中的5種操作方式由兩部分程序控制,其中的調(diào)試和手動操作方式由手動部分程序完成,單步、周期及自動操作方式由自動部分程序完成。
系統(tǒng)上電后,程序進(jìn)行初始設(shè)置,移位寄存器清零,同時啟動變頻器,然后根據(jù)選定的操作方式運(yùn)行程序。
手動部分程序較簡單,類似于繼電器控制方式,只是需要考慮好各動作之間的聯(lián)鎖互鎖關(guān)系。
自動部分程序中采用移位寄存器輸出作為各工步程序的轉(zhuǎn)換信號,開機(jī)初始設(shè)置完成后,按下啟動按鈕,移位寄存器被置1,運(yùn)行第一步程序。接著移位寄存器由啟動按鈕信號或各工步到位傳感器信號驅(qū)動移位。單步、周期、自動這3種操作方式在程序流程中的區(qū)別是:單步操作時寄存器移位受啟動按鈕信號控制,每按一次啟動按鈕寄存器移位一步,運(yùn)行一步程序,到位即停止。若再按啟動按鈕寄存器又移位運(yùn)行下一步程序;周期操作時寄存器的移位由各工步到位信號控制,每一工步到位寄存器就移位一步,并運(yùn)行下一步程序,第6步到位后寄存器清零并保持,系統(tǒng)在初始位置停止運(yùn)行,等待下一次操作;自動操作時寄存器移位方式與周期操作時相同,只是第6步到位后寄存器清零的同時又置1,重新開始下一周期的移位及程序運(yùn)行。
輔助部分程序主要有:根據(jù)工藝要求進(jìn)行刮板上跳控制、變頻器及PLC故障指示、各工步到位指示、各程序步指示以及系統(tǒng)工作計時器等。
導(dǎo)帶電機(jī)(3.5KW)由變頻器拖動,由于其運(yùn)轉(zhuǎn)速度較低,啟動轉(zhuǎn)矩也不大,對變頻器的啟動頻率和轉(zhuǎn)矩等參數(shù)就按默認(rèn)設(shè)置。因印花機(jī)工藝對導(dǎo)帶電機(jī)調(diào)速要求不高,慢速只是為使毛巾準(zhǔn)確定位而已,所以變頻器就只設(shè)計了快、慢兩種速度,并通過對變頻器的多步頻率1和多步頻率2(即C05、C06)兩參數(shù)的設(shè)置來實現(xiàn),具體設(shè)置C05為40HZ、C06為5HZ。導(dǎo)帶電機(jī)工作運(yùn)行時間較短(每一個循環(huán)周期中導(dǎo)帶快速運(yùn)行4—5秒,接著再慢速運(yùn)行1—2秒后停止),因此變頻器的加速和減速時間也相應(yīng)的設(shè)得較短,設(shè)置加速時間為1秒, 減速時間為0.5秒, 在實際調(diào)試時再根據(jù)毛巾產(chǎn)品工藝要求作適當(dāng)調(diào)整,能準(zhǔn)確定位停車即可。
四、其它應(yīng)考慮的問題
盡管系統(tǒng)設(shè)計時采取了多種措施,提高了容錯能力,但有時變頻器和PLC發(fā)生故障也是在所難免的。我們除了設(shè)置使變頻器故障保護(hù)性停機(jī)外,還將變頻器故障和PLC故障信號引入到PLC初始設(shè)置程序中,若發(fā)生故障就立即停止所有輸出,避免故障范圍擴(kuò)大。
值得注意的是,NJK-5002型霍爾開關(guān)內(nèi)部是晶體管輸出,輸出有NPN和PNP型兩種方式,也就是分為集電極輸出和發(fā)射極輸出,PLC的輸入光耦模塊也有正負(fù)極性之分,所以應(yīng)根據(jù)實際需要購買合適極性的霍爾開關(guān),在現(xiàn)場連接時也應(yīng)注意正確接線,以避免帶來不必要的損失。還有PLC的+24V直流電源輸出容量有限,當(dāng)傳感器較多所用電流較大時應(yīng)考慮另設(shè)直流電源。
由于PLC及傳感器的電源最終都取自于隔離變壓器,所以應(yīng)合理選擇其容量,避免超載運(yùn)行而影響系統(tǒng)的安全。
PLC的運(yùn)行速度很快,其控制輸出的時間不超過1毫秒,而交流接觸器等電磁器件的反應(yīng)速度在10毫秒以上,所以在如電機(jī)正、反轉(zhuǎn)連鎖互鎖控制等場合應(yīng)充分注意到二者的速度差異所帶來的影響,避免因后者反映速度慢造成正、反轉(zhuǎn)接觸器同時吸合而產(chǎn)生電源短路的故障。解決的辦法一是除在PLC程序中設(shè)置互鎖外,還要利用接觸器的常閉觸點(diǎn)互鎖;二是在某些接觸器無常閉觸點(diǎn)的特殊場合,可考慮在PLC程序中正、反轉(zhuǎn)動作切換之間設(shè)置0.5秒左右的延時,即正、反轉(zhuǎn)切換時要延時0.5秒再進(jìn)入反向運(yùn)行,確保轉(zhuǎn)換安全可靠。
核心關(guān)注:拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用,蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念,功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域,是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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本文標(biāo)題:基于PLC的毛巾印花機(jī)控制系統(tǒng)及設(shè)計
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