1 引言
隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展,汽車在國內(nèi)的廣泛普及,人們?cè)絹碓蕉嗟膶?duì)汽車有了更加深入的認(rèn)識(shí)和理解。人們已經(jīng)不再滿足于“擁有車”的狀態(tài),而是對(duì)車的要求更加苛刻,對(duì)汽車的“舒適性”越來越有深刻的認(rèn)識(shí),作為汽車的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)“NVH(噪聲-Noise、振動(dòng)-Vibration和平順性-Harshness)”的要求正在逐漸地成為人們購車的重要參考因素。本文以某皮卡的排檔桿在汽車熄火工況下的共振問題為基礎(chǔ),進(jìn)行試驗(yàn)與數(shù)值仿真相結(jié)合的方法,切實(shí)解決了該換檔桿的共振問題,降低排檔桿的振動(dòng),從而提高汽車的舒適性。
2 模型的建立
2.1 實(shí)物模型
變速箱與排檔桿連接部位的實(shí)物照片如圖1所示:
圖1 變速箱與排檔桿連接部件(1.拉桿、2.彈簧頂針、3.力傳動(dòng)臂、4.機(jī)架、5.排檔桿球鉸孔)
其中拉桿1與力傳動(dòng)臂3固連,拉桿可以繞桿的軸向旋轉(zhuǎn);頂針2為兩邊各一個(gè),可起到拉桿和力傳動(dòng)臂的位置恢復(fù)作用。通過試驗(yàn)(試驗(yàn)儀器設(shè)備測試)測得頂針內(nèi)彈簧的剛度,在變速箱內(nèi)空檔狀態(tài)下拉桿的徑向剛度值。
頂針內(nèi)彈簧剛度測試結(jié)果如下圖2所示:
圖2 頂針內(nèi)彈簧的剛度測試結(jié)果(測試報(bào)告)
測得頂針內(nèi)彈簧剛度(選取圖中斜直線線性階段的斜率)取平均值為 6.2 N/mm。拉桿右端剛度采用 7.5e+4 N/mm,在變速箱檔位為空檔時(shí)幾乎類似于全約束,所以剛度值相對(duì)較大。
2.2 數(shù)值仿真模型
變速箱與排檔桿連接后整體數(shù)值計(jì)算模型如圖3所示:
圖3 排檔桿與變速箱連接整體圖
圖中粉色采用Cbush單元模擬各個(gè)彈性連接處的彈簧,球頭上六根Cbush單元為對(duì)稱分布,且各個(gè)單元將球頭平面分成六等分,即,單元間夾角為60度,每個(gè)單元上端部分別采用六自由度全約束,這樣模擬球頭的限位彈簧分別具有拉壓剛度的自動(dòng)調(diào)整特性,這樣對(duì)稱分布能夠很好的模擬此處限位彈彈簧實(shí)際工作功能。球頭中部帶有兩邊對(duì)稱的兩個(gè)圓柱旋轉(zhuǎn)副,端部用1、3、5(X、Z和繞Y軸旋轉(zhuǎn)約束)約束,釋放Y向、繞X軸旋轉(zhuǎn)和繞Z軸旋轉(zhuǎn)的自由度,這樣使得球頭能夠與實(shí)際工作工況相一致。拉桿中間兩邊對(duì)稱的粉色Cbush單元模擬頂針內(nèi)彈簧(其剛度值試驗(yàn)測得如上圖2),其中左右單元的約束采用六自由度全約束,用于模擬頂針與機(jī)架(變速箱箱體)的固定連接。拉桿左側(cè)約束采用1、2、4、5(X、Y、繞X軸旋轉(zhuǎn)和繞Y軸旋轉(zhuǎn)約束)約束,釋放Z向移動(dòng)、和繞Z向旋轉(zhuǎn)的自由度(此處Z 向?yàn)榕c拉桿圓柱中心線徑向平行的方向)。拉桿右端Cbush為拉桿與變速箱換檔插拔向來連接端,其剛度值采用7.5e+4 N/mm,前邊已經(jīng)提到。排檔桿球頭采用質(zhì)量集中CONM2單元來模擬,球頭質(zhì)量為0.13kg。
3.結(jié)果分析
3.1 仿真結(jié)果分析
采用模態(tài)分析方法,在此計(jì)算軟件提供三類解法:
1)跟蹤法 (Tracking method);
2) 變換法 (Tromsformation method);
3)蘭索士法(Lanczos method)蘭索士(Lanczos)法是一種將跟蹤法和變換組合起來的新的特征值解法;
對(duì)計(jì)算非常大的稀疏矩陣幾個(gè)特征值問題最有效;蘭索士法用模型數(shù)據(jù)卡EIGRL描述,用情況控制METHOD選取,本文推薦采用蘭索士(Lanczos)法。 計(jì)算結(jié)果如圖4-圖6所示:
圖4 第一階9.33Hz左右搖擺振型
圖5 第二階10.78Hz殼體擴(kuò)張振型
圖6 第三階12.97Hz前后搖擺振型
數(shù)值仿真結(jié)果分別為第一階左右要變振型9.33Hz、第二階殼體擴(kuò)張振型10.78Hz和前后搖擺振型12.97Hz。
3.2 實(shí)測結(jié)果分析
測量發(fā)動(dòng)機(jī)熄火過程中排檔桿的振動(dòng)頻響曲線,同時(shí)測試動(dòng)力總成的振動(dòng)頻響曲線,測試結(jié)果曲線如圖7、圖8所示:
圖7 發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后排檔桿的頻響曲線
圖8 發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后動(dòng)力總成的頻響曲線
其中,排檔桿的響應(yīng)峰值如圖中所示:分別為9.35Hz、10.63Hz和12.80Hz,與數(shù)值仿真的結(jié)果9.33Hz、10.78Hz和12.97Hz分別相吻合,三者之間的差值分別為0.03Hz、-0.15Hz和-0.17Hz,誤差小于1.5Hz以下,認(rèn)為是可以接受的。
將動(dòng)力總成、排檔桿的頻響曲線合成在一個(gè)圖層中如圖9所示:
圖9 頻響曲線合成圖
從圖9中可以發(fā)現(xiàn):動(dòng)力總成的振動(dòng)頻率為9.36Hz、12.58Hz與排檔桿的振動(dòng)頻率9.35Hz、12.80Hz相吻合,產(chǎn)生共振,這與仿真計(jì)算結(jié)果相吻合。
3.3 數(shù)值仿真指導(dǎo)整改
將球頭的質(zhì)量增加到270g,排檔桿手柄的力矩比例增大0.15,降低手柄殼體內(nèi)的橡膠剛度,進(jìn)行仿真計(jì)算后排檔桿的約束模態(tài)計(jì)算結(jié)果如圖10和圖11所示:
圖10 第一階6.86Hz左右搖擺振型
圖11 第二階29.00Hz前后搖擺振型
從改變參數(shù)后計(jì)算的結(jié)果發(fā)現(xiàn):排檔桿的一階左右搖擺振型的固有頻率從9.33Hz降低到6.86Hz,固有頻率降低了2.47Hz,降幅相對(duì)較大,錯(cuò)開了發(fā)動(dòng)機(jī)的一階固有頻率9.36Hz,二階前后搖擺振型的固有頻率從12.97Hz增大到29.00Hz,增幅為16.03Hz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)避開了發(fā)動(dòng)機(jī)的二階固有頻率,可見此方案能夠使得排檔桿于發(fā)動(dòng)機(jī)的前兩階固有頻率完全相互避開,避免共振的再次產(chǎn)生。經(jīng)過試驗(yàn)也證明了此方案的可行性。所以,在做好前提的結(jié)構(gòu)和固有參數(shù)的科學(xué)選取的前提下,用仿真模擬計(jì)算,來指導(dǎo)試驗(yàn)測試有很大的現(xiàn)實(shí)意義。
4 結(jié)論
A.利用LMS Test Lab軟件進(jìn)行實(shí)測分析,并通過數(shù)值仿真計(jì)算模擬實(shí)際工況,為解決實(shí)際問題提供很好的問題再現(xiàn)能力,為下一步問題的整改提供了可行可信手段。
B.通過進(jìn)一步分析,本案例分別對(duì)改變球頭質(zhì)量、改變殼體內(nèi)橡膠的剛度、改變手柄的力矩比例和改變頂針的剛度值等幾種組合方案進(jìn)行了仿真計(jì)算,其計(jì)算結(jié)果與實(shí)測結(jié)果相吻合,提出了最優(yōu)方案。
C.最后解決了排檔桿的共振問題,將球頭質(zhì)量增加到270g,排檔手柄力矩比例增大0.15,同時(shí)降低殼體內(nèi)橡膠剛度。在做好前提的結(jié)構(gòu)和固有參數(shù)的科學(xué)選取的前提下,用仿真模擬計(jì)算,來指導(dǎo)試驗(yàn)測試有很大的現(xiàn)實(shí)意義。
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本文標(biāo)題:某皮卡車排檔桿共振問題仿真研究
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